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1)  The transformation of MNC
MNC化改造
2)  chemical alteration
化学改造
1.
Gas geochemistry, fluid inclusion salinity, core observation and thin section analysis indicate that the Permian-Triassic Changxing-Feixianguan gas reservoir experienced chemical alteration of thermochemical sulfate reduction (TSR) since the middle Yanshanian period.
通过天然气地球化学特征、流体包裹体盐度和岩心及薄片的镜下详细观察后认为,川东北地区长兴组—飞仙关组的大多数气藏遭受了热化学硫酸盐还原作用(TSR)的化学改造,TSR的改造主要表现在3个方面:1使C2+重烃相对于CH4、12C相对于13C优先被消耗,造成天然气干燥系数变大和碳同位素变重;2由于TSR产生的大量淡水的加入,使气藏的原生地层水被稀释,造成地层水盐度降低;3TSR相关流体(烃类和H2S等)与储层岩石之间的相互作用使储层被溶蚀和硬石膏发生蚀变,造成储层孔隙度增大,从而对改善其物性具有重要意义。
3)  optimizing reformation
优化改造
1.
After optimizing reformation on the floatation cleaning coal conveyance system in Shanxi Taiyuan Coal Preparaton Plant,the impediment of transportion is solved,the hidden trouble about affecting safety is solved,the labor environment is improved,and the production cost and investment is economized.
山西太原选煤厂浮选精煤运输系统经优化改造后,解决了运输瓶颈,消除了安全隐患,改善了生产劳动环境,节约了生产成本和投资。
4)  optimal modification
优化改造
1.
Study on optimal modification of phosgene-deprivation system in TDI production;
甲苯二异氰酸酯生产脱光气系统的优化改造
5)  modification [英][,mɔdɪfɪ'keɪʃn]  [美]['mɑdəfə'keʃən]
优化改造
1.
Based on the problems of down draft circular cooler and the production situation of MAGANG №1 Ironmaking Works, the necessity of modifying the existed down draft circular cooler was expounded and the thinking and scheme of cooler modification were presented.
就马钢一铁总厂抽风环冷机存在的问题,以及该厂所面临的生产形势,阐述了进行环冷机整体优化改造的必要性,并介绍了优化改造的思路及具体实施方案,指出了该改造的创新之处和优良效果,尤其是水密封等新技术的成功运用。
2.
Some modification schemes to solve these problems were conducted,and the modification effects were summed.
论述了解决问题的各项优化改造方案,总结了改造后的效果。
6)  Revamping of delayed cocking plant
焦化改造
补充资料:如何对普通车床进行数控化改造
数控化加工是机械加工行业朝高质量,高精度,高成品率,高效率发展的趋势。结合我国实际国情,经济型数控车床是我国从普通车床向数控车床发展的及其重要的台阶。利用现有的普通车床,对其进行数控化改造是一条低成本,高效益的途径。

一、总体方案:




图1  数控系统的总体框架配置


总体框架说明:


   1、 PC机可采用工控PC机,可满足该控制系统的控制要求。


   2、运动控制卡。我们采用了由ADVANTECH公司生产的PCL运动控制卡。该卡是一种高速三轴步进电机运动控制卡,它有16位的数字输入、输出口,可实现三轴联动。因此,它可以满足车床X,Z轴联动,实现直线,圆弧插补。


   3、光电耦合电路是自己设计的,它的作用是能够隔离外部干扰信号对运动控制卡的信号冲击,提高系统的稳定性。


   4、机床本体是由C613改造而来,拆除原来的丝杆,溜板箱,变速箱等,保留原来的三爪卡盘等。


   5、步进电机及其驱动器是采用南京四通公司的。驱动器的输入电压式45V,考虑步进电机的步距角和丝杆的螺距,本系统X轴的脉冲当量是0.00125,Z轴的脉冲当量是0.0025。完全能够达到0.005mm的加工精度要求。


   6、各种限位开关,减速开关,回零开关均安装在机床本体上,限位开关是起这硬件硬限位的作用,当车床加工工件超出加工范围时,车床自动停止加工。减速开关的作用是当车床刀架回零并走到车床零点附近时,减速开关被开启并通知车床减速走到零位置。


二、进给系统的设计


     考虑到该数控系统是开环控制,没有位置反馈,故进给系统尽可能的要减少中间传动环节。本车床的X,Z两轴进给系统去掉了原来的进给系统的中间传动环节,直接采用了步进电机+刚性联轴器+滚珠丝杆的传动方案。拆除原来的丝杆,增加少量的机械附件,就可安装步进电机及滚珠丝杆螺母副。根据计算,要求步进电机的扭距是5 Nm。我们选用步进电机是南京四通公司的86BYG250C-SAFRBC-0302,步距角选用0.9/1.8,扭距是7.5Nm。驱动器的型号是SH20806,输入电压是45V。


三、控制系统的软件部分


     该车床控制系统的软件部分采用VC++6.0编写,该软件的加工界面如图2。其功能主要有读取零件的加工G代码,编辑和编译G代码,仿真加工(包括加工前仿真和与加工同步仿真,回参考点,手工对刀,加工中断,超程软限位等功能。它可处理进给速度,主轴速度及转速方向,刀具信息,M功能等多种加工信息。该软件的操作平台是Windows98。该软件的操作过程是首先读入*.NC或*.TXT的G代码文件;然后进行编译,编译器能给出不符合本软件的语法错误提示;有错误可也立即修改;然后按照毛胚的实际尺寸输入,软件进行加工前仿真。在确认没有因G代码引起的加工错误的情况下,可以开始机床加工。加工前得首先对刀,对刀的意义在于建立起工件坐标与车床坐标之间得关系。加工过程中,软件界面的状态栏还显示出刀具当前的坐标,加工状态,加工时间等信息。


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参考词条